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電廠#3機#4瓦頂軸油管破裂被迫停機事件分析報告

1、事件經(jīng)過
(1)6月23日,#3機正常運行。23:30時,運行巡檢時發(fā)現(xiàn)#4瓦頂軸油管靠發(fā)電機側(cè)地板呈霧狀漏油。23:47時,發(fā)現(xiàn)漏油量加大,油位下降明顯,立即向調(diào)度申請停機。
(2)23:52時,#4瓦漏油點漏量進一步加大,立即手拍5E緊急停機,#4機快速減負荷停機。為防止擴大事故,將交直流頂軸油泵開關(guān)拉至檢修位。
(3)24日0:20時,檢修到場,此時轉(zhuǎn)速到零,滑油箱油位降至E位,檢查發(fā)現(xiàn)頂軸油管有長達20mm的裂縫,必須更換。0:52時,檢修完成油管更換工作,添加8桶滑油后油位至1/2,同時對油質(zhì)進行化驗合格(7級),然后啟動頂軸油泵 ,投入盤車聽音正常。
(4)3:20時,完成清理工作,向調(diào)度申請開機,并于4:09時并網(wǎng)。本次故障歷時4.28小時。
2、原因分析
(1)年度大修時更換了#4瓦頂軸油管單向閥后進軸瓦的油管,為避免管路與臺板之間摩擦,特意在管路與臺板之間墊上10mm厚的橡膠皮。
(2)本次故障主要是因為頂軸油管與臺板之間的橡膠墊磨穿后,油管直接與臺板接觸經(jīng)長時間振動摩擦導致油管磨破漏油,而油管周圍能見的橡膠完好,運行無法監(jiān)視到該隱患,直至油管破裂漏油才發(fā)現(xiàn)。
3、防范措施
(1)加強同類型管路的巡檢,以掌握橡膠墊和管路的磨損情況,將隱患消除在萌芽狀態(tài)。
(2)利用機組小修對#4/5/6瓦頂軸油管進行技改(將頂軸油管單向閥改至軸瓦入口處,同時對油管增加固定支架并用抱箍卡死,避免管路振動引起磨損)。
(3)加強其它油、氣、水管路和接頭的檢查,及時發(fā)現(xiàn)安全隱患并進行處理或技改。
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